山東寶鑫機械設備有限公司
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由于氨水中氨本就極易揮發,且混合液溫度又高達.80°C,故對空常壓揮發大量氨氣,會沿機械化氨水澄清槽頂向船頭的現場放散口、刮板機頭輪軸間隙、焦油渣出口等對空通道向大氣放散,污染了空氣、惡化操作環境及腐蝕設備漏氣點及區域設備。
氨水混合液人口的水平、傾斜緩沖擋板寬度僅槽體的1/2,傾斜緩沖擋板設計為孔板。刮板機刮出渣為顆粒狀,焦油成品貯槽卻沉積大量細小顆粒狀渣,故分析認為原有緩沖擋板效果差,混合液對下方刮板造成沖擊,“清洗”掉刮板上小顆粒及粉狀渣,焦油含渣量大。
緩沖板效果差,同樣會破壞焦油層穩定,導致焦油含水率不穩定,易超國標“≤4%"標準。
存在于氨水層與焦油層之間的過渡層即為乳化層,其厚度與混合液的分離速度相關,其高度與焦油層厚度相關,焦油間歇式排送。乳化層厚度與高度不斷變化,又無法監測其界面,故難穩定采出乳化液。
機械化氨水澄清槽改進措施
一:在船頭上升段頂部加裝氨氣隔斷板,隔斷板上部及兩端與槽體焊接密封,下方插人液下一-定深度,有效封閉隔斷板以內的氣體空間,控制內部氨氣的逸出。
二:在混合液人口關的船頭側增加了-塊立式緩沖板,通過降低船頭氨水的攪動來降低船頭氨水溫度,減少氨氣隔斷板氨氣揮發量。
三:在混合液的人口增強緩沖設計,同時減輕對焦油層及刮板上焦油渣的沖擊。改造之后刮板機刮出的焦油渣以細粉狀渣為主,說明焦油渣能即沉即排。緩沖的強化也也有利于氨水、乳化層、焦油層及時形成,焦油水分明顯更穩定。
四:在槽壁外側加裝一排取樣管, 直觀觀察液層界面;另外將2臺澄清槽串聯操作,并將焦油排送由間歇操作改為連續操作,保證乳化層高度基本穩定,也就保證了準確采出乳化液。