山東寶鑫機械設備有限公司
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廠址:山東省泰安市寧陽縣磁窯鎮大市場太平路西段路南
機械化氨水澄清槽的作用進行分離焦油、氨水和排除焦油渣。它是-一個長方形斷面的容器,底部有刮板輸送機緩慢運行(約2.5米/小時),由電動機通過減速機和傳動鏈帶動。
槽內介質為氨水、焦油和焦油渣,三者依各自比重的不同而進行分層,沉降在底部的焦油渣被刮板輸送機帶至傾斜底的上部,通過漏嘴處排出槽外。焦油從下部通過液面調節器流至焦油槽,澄清后的氨水從上部經氨水溢流槽排除。
故障現象及原因分析
經現場實地勘察,發現有以下現象:
(1)殼體變形,整體傾斜約有20 -40毫米,特別是機頭傾斜較多,左右高低40-50毫米,殼體外部角鋼立柱全部彎曲下撓10 -20毫米。
(2)刮板鏈條軌道兩側寬度尺寸,原為2600毫米現已變形寬處有2670毫米。
(3)殼體底板尾部在設備安裝就位時較平整,而現在尾部底板往上翹約有30毫米空隙。
(4)殼體內拉管被拉斷2處。
(5)刮板鏈條軌道一面已部分脫開,鏈條拉斷堆疊在一起。
(6)按設計院的設計要求,本設備只允許有焦油、氨水和焦油渣,但發現澄清槽內有大量煤灰進人。
(7)發現底板中部離開基礎約有5-10毫米。
故障的解決辦法
首先要解決設備的根本問題,即對設備底部進行加固處理,防止和阻止設備底部的進一步下沉。其次對設備進行整形和加固。整形是指將機頭部位的主軸矯正到水平的位置,傳動鏈的軌道間距調整到原來的距離,否則將引起傳動鏈的不平行運.轉,導致鏈板的再一次損壞。對于其它的設備側板張開變形的問題,因設備比較沉重,整形難度大,考慮到不影響傳動機構排除焦油渣的功能,故不予處理,但是因為角鋼立柱已撓曲,承載能力下降,故要增加立柱加強支承能力,防止殼體進一步變形,同時殼體內部增加拉管,增強設備的整體剛度。經過幾天的整修加固,雖然設備不能復原,但是不影響使用功能,用戶也比較滿意。